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壓力接觸氧化/砂濾/生物活性炭工藝處理繅絲廢水 |
發布者:成都優普環保設備工程有限公司 發布時間:2017/8/23 點擊次數:2395 |
江蘇省常州市某繅絲廠年產白廠絲約150 t,所排廢水中的主要污染物為絲膠蛋白質、蛹體蛋白質及脂肪酸等有機物,是一種中等濃度有機廢水。為提高清潔生產水平,降低用水成本,企業投資300萬元興建了繅絲廢水處理回用工程,實現了良好的環境效益和經濟效益。 1、 廢水水質和水量 制絲廠工業廢水主要有兩類:一類為煮繭廢水,約占1/5;另一類為繅絲廢水,約占4/5。這兩類廢水共2 000 m 3/d,處理后考慮回用。此外還有少量的汰頭廢水,濃度較高,與鄰廠印染廢水合并處理后排放,不回用。原水水質見表1。
2、 處理工藝的確定 根據工藝要求,回用水需滿足繅絲用水標準,具體如表2所示 。
根據水質要求,回用水要求高錳酸鹽指數<8mg/L,大約相當于COD為25 mg/L,即要求COD的去除率能夠穩定在90%以上。同時,為使出水能多次循環復用,要求工藝對有機物的去除能力強,生化降解完全,產泥量少。經反復論證,采用如圖1所示的工藝流程:來自繅絲、煮繭車間的制絲廢水進入調節池均質混合,經水泵增壓后進入溶氣罐與壓縮空氣混合溶氣,溶氣水進入壓力式接觸氧化塔,出水至砂濾器。濾后水導人生物活性炭塔,去除殘留色度、異味后回放至回用水池,在常壓下釋放出水中的溶解氣體,再泵送至生產車間。
3、 主要處理單元的工藝設計 3.1 調節池 池體為鋼筋混凝土結構,尺寸為15m×8 m×3.5m,有效容積為360 m3 ,停留時問為4.3 h。調節池除均化水質以外,還有降低水溫的作用,可以防止夏季水溫過高影響后續生化工藝。池內配單級離心泵2臺、預曝氣裝置1套。 3.2 壓力接觸氧化塔 壓力接觸氧化塔是在密閉的反應塔內通過加壓曝氣,使廢水在壓力狀態下進行生物處理。塔內壓力保持在0.45 MPa,在高壓下克服了氧的傳輸阻力,混合液空氣中氧向微生物轉移的效率大大增強,可提高反應器內的活性污泥濃度,使反應器內生物膜蓬松,不易結團,活性明顯增強。塔體為鋼結構,有效容積為125m3 ,共2臺,內置專用生物填料,設 計停留時間為3 h,COD容積負荷為3 kg/(m3·d),池內MLSS為8~10 g/L。
3.3 砂濾塔 砂濾塔為鋼結構,2座,直徑為3.0m,有效高度為5.5 m,有效容積為38 m3/臺,設計濾速為8 m/h,內置石英砂過濾層。在長期運行中發現,在富氧條件下石英砂表面存在一定量的生物膜,對COD和氨氮起到一定的降解作用。當砂濾塔上下壓力表的差值為0.1~0.15 MPa時應進行反沖洗。 3.4 生物活性炭塔 生物活性炭可充分發揮活性炭的吸附和微生物的降解作用,使污染物質邊吸附邊降解,吸附與再生正逆兩個過程在同一時間和空間內進行,使活性炭能夠長期保持高效吸附能力。生物活性炭吸附塔的規格與生物砂濾塔相同,內置活性炭,設計空床停留時間為40 min。 4 運行效果 經過1個月左右的調試,各項設備運行正常,各單元的處理效果見表3。
實際監測結果表明,出水COD為12 mg/L,高錳酸鹽指數為4.2 mg/L,透明度達100 cm,完全滿足繅絲用水標準,處理出水回用率達到95% 。由于工藝出水溫度較高(>30 oC),有利于熱能的回收。 5、 結論 采用壓力接觸氧化/砂濾/生物活性炭處理繅絲廢水,出水水質完全能夠滿足回用要求。本項目投資為300萬元,運行費用為0.49 m (包括電費和人工費,不包括折舊費)。項目投產后每年的回用水為60×10 m3 ,節約熱能10% ,年增經濟效益為100萬元左右,3年即可收回投資。
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